历时8个月的紧张改造实施,204车间焙烧系统回转窑精矿自动给料项目日前竣工投产。该项目是204车间和常州弗格森公司合作开展的项目,在项目推进过程中,204车间项目组积极与合作单位沟通,努力克服新冠疫情、人员紧缺等实际困难,全程深入参与过程设计安装,严控每一个设计细节,提出合理化建议,优化设计降低实施成本,在保安全、保质量的前提下,稳步推进项目建设进度。截至目前,该项目生产运行良好,实现了回转窑物料自动输送精准给料,焙烧工艺条件连续稳定的既定目标,回转窑产能得到提升,人员操作强度大幅降低,为公司完成全年目标任务打下了坚实基础。

产量大幅增加:
自动给料系统运行后,投矿量稳步提高至50-60Kg/min,单台窑产能提高至800多t/月,水浸液稀土REO产量2450t/月;产能进一步提升,为完成3.8万吨水浸液REO创造了有利条件,为公司实现 2022年生产经营目标提供了坚实保障,该项目的投产将进一步推动公司加速高质量发展,提升设备自动化水平。
成本大幅降低:
自动化给料系统将人工从繁重的体力劳动中解放出来,不仅改善了劳动条件,减轻工人的劳动强度,而且正常实施后,具有良好的经济效益和社会效益,单台窑可减少3个人工,年节约成本18万元,11000吨萃取项目投产后整个焙烧系统4台窑运行可节约人工成本72万元/年,生产成本进一步降低。

生产过程稳定:
自动化给料系统在减少人工的情况下大大提高运转效率,保证生产过程高度连续,有效控制精矿加料速度、矿酸比,确保精矿连续、匀速、流畅地投入焙烧回转窑,大大减少投矿量误差,保证酸矿反应充分,提升精矿焙烧效果。自动给料系统运行后焙烧矿分解率稳定控制在94~96.5%,矿浆液PH值在1.8~2.5,矿浆液REO含量在36~37g/l,焙烧系统矿浆液打料量有序推进,每小时打料120±10m3,水浸液、排渣质量稳步提升,烟浓稳定不波动,为环保平稳运行奠定了基础。